1、鍋爐除塵器阻力一般在1200~1500Pa,清灰周期根據阻力情況用控制柜內的設定開關進行調整。2、控制閥要由人員檢修,定期對電磁閥和脈沖閥進行檢查。湖北動力砂石選粉機3、因爐內溫度低,煙氣、除塵器和管道溫度也低,而油霧含量較高,容易產生結露。動力砂石選粉機生產廠家4、除塵器要設專人操作和檢修,掌握收塵器的性能和構造,值班人員要記錄當班運行情況及有關數據。如發現袋口處有積灰,則說明該濾袋已破損,須更換或修補。如果發現排氣口冒煙冒灰,表明已有濾袋破漏,檢修時,逐室停風打開上蓋.5、轉動部位定期注油。
1:砂石選粉機齒輪箱發熱或“冒煙”。發生原因:齒輪箱缺油,潤滑不良,油質不良。超載使用。傳動體本身故障。排除方法:改進潤滑加油或換油。控制負荷或改進傳動設計。按“燒油”、“膠合”、“熱塑變形”等具體分析對癥處理。2:齒輪箱發生振動和噪音。動力砂石選粉機生產廠家發生原因:牙齒接觸面不良。側隙有合適,軸向有竄動。錐齒輪精度超差。排除方法:調整接觸面。調整側隙,消除竄動。更換錐齒輪。湖北動力砂石選粉機3:錐齒輪齒根裂紋或斷折。發生原因:牙齒接觸面不良。側隙有合適,軸向有竄動。錐齒輪精度超差。排除方法:調整接觸面。調整側隙,消除竄動。更換錐齒輪。
1、電磁脈沖閥使用壽命長,可靠性好。由于噴吹壓力低(0.2~0.4MPa),脈沖閥膜片承受的壓力和啟閉時的沖擊力較低。同時由于清灰周期較長,脈沖閥開啟次數相應減少,從而延長了脈沖閥的使用壽命,提高了脈沖閥的使用可靠性。湖北動力砂石選粉機2、設備運行阻力小,噴吹效果好。除塵器采用分室脈沖反吹離線清灰方式,避免了粉塵被反復吸附的現象,提高了脈沖噴吹清灰的效果,降低了布袋阻力。3、濾袋裝拆方便,固定可靠。鍋爐除塵器采用上部抽裝方式,換袋時,從除塵器凈氣室抽出濾袋骨架,將臟袋投入灰斗,由灰斗入孔取出,改善了換袋環境。濾袋靠袋口的彈性漲圈固定在花板孔上,固定牢固,密封性好。動力砂石選粉機生產廠家4、采用低壓脈沖噴吹技術,清灰效率高,能耗低。使用直通式低壓脈沖閥。噴吹壓力只有0.2~0.4MPa,阻力低,啟閉快,清灰能力強。由于清灰效果好,清灰周期長,降低了反吹氣體的能耗。5、風道采用集合管布置,結構緊湊。6、采用的PLC可編程序控制器除塵設備的運行全過程。使用壓差或定時兩種控制方式,可靠性高,使用壽命長,便于用戶操作和使用。
在工作狀態下,調速電機通過驅動裝置帶傳動軸轉動,砂石通過設在分選室上部的進料口進入分選室內,再通過設置在中粗砂收集錐的上下兩錐體之間的通道落在分料器上,動力砂石選粉機生產廠家分料器隨立式傳動軸轉動,砂石料在慣性離心力的作用下,向四周均勻分散,分散的石料在循環風機進入分選室的高速氣流作用下,湖北動力砂石選粉機石料中的粗重顆粒受到慣性離心力的作用被甩向分選室內壁面。碰撞后失去動能沿壁面滑下,落到粗砂收集錐中,其余的砂石顆粒被旋轉上升的氣流卷起經過旋轉大風葉的作用,又有一部分粗砂顆粒被拋到分選室的內壁面,碰撞后失去動能沿壁面滑下,落到粗砂收集器中。
1.清灰裝置噴吹采用管式中心噴吹。2.噴吹壓力有低壓噴吹,壓力低于0.4MPA,有高壓噴吹,壓力高于0.4MPA。高壓氣源動能較大,用氣量較少,低壓氣源動能較小,用氣量較多。動力砂石選粉機生產廠家脈沖噴吹氣源壓力不論高低,都以達到徹底清灰為目的,需要的清灰能量是一樣。3.噴吹清灰機構分為無引流噴嘴無文氏管、有引流噴嘴無文氏管和有引流噴嘴有文氏管等組合。4.脈沖噴吹清灰有在線清灰和離線清灰之分。湖北動力砂石選粉機通過調整收塵器參數,可以使在線與離線清灰達到基本相同的清灰效果。