砂石選粉機(jī)作為第三代選粉機(jī)的代表,已問(wèn)世近四十年時(shí)間;通過(guò)長(zhǎng)期在實(shí)際生產(chǎn)中的應(yīng)用,破碎機(jī)除塵器廠家已暴露出一些分級(jí)性能方面的缺陷;尤其是我國(guó)水泥標(biāo)準(zhǔn)、膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法與世界接軌后,成品水泥的細(xì)度控制比老標(biāo)準(zhǔn)更細(xì),并在通用硅酸鹽水泥標(biāo)準(zhǔn)中引入了成品R45μm篩余控制方法及與之對(duì)應(yīng)的篩余指標(biāo);以R45μm篩余測(cè)試優(yōu)瑞欣選粉機(jī)的選粉效率一般只有40%-50%左右,而選粉效率能夠達(dá)到60%或以上的卻很少,建德破碎機(jī)除塵器導(dǎo)致一部分水泥成品未能及時(shí)分選出來(lái),形成回料參與磨內(nèi)循環(huán),產(chǎn)生"過(guò)粉磨"現(xiàn)象將不可避免,系統(tǒng)循環(huán)負(fù)荷不斷增大,不易調(diào)控操作,最終造成粉磨系統(tǒng)產(chǎn)能發(fā)揮較差、電耗上升、成本提高。??
在實(shí)際生產(chǎn)操作過(guò)程中,研磨壓力、選粉機(jī)轉(zhuǎn)速、系統(tǒng)通風(fēng)量等一般不做調(diào)整,噴水量通常根據(jù)磨機(jī)的振動(dòng) 情況做微調(diào),建德破碎機(jī)除塵器對(duì)壓差變化影響也不大。磨機(jī)壓差的調(diào)整思路因此操作人員往往根據(jù)壓差的變化來(lái)調(diào)整喂料量的大小,保持磨機(jī)系統(tǒng)的平衡運(yùn)轉(zhuǎn)。既然壓差的很大一部分由磨機(jī)內(nèi)含塵氣體流動(dòng)阻力組成,氣體的含塵濃度應(yīng)是壓差的主要反饋參數(shù)。破碎機(jī)除塵器廠家通過(guò)對(duì)立磨循環(huán)負(fù)荷的分析可以知道,如果試想通過(guò)改善磨內(nèi)結(jié)構(gòu),減少無(wú)效循環(huán),在一定的喂料情況下可以降低壓差數(shù)值;或者說(shuō)減少了無(wú)效內(nèi)部循環(huán)后,若維持與原來(lái)操作相同的壓差,就可以取得增加喂料量,即增加產(chǎn)量的效果。
鍋爐除塵器噴霧干燥煙氣脫硫技術(shù)是利用噴霧干燥的原理發(fā)展起來(lái)的一種煙氣脫硫工藝。其脫硫工藝流程是脫硫劑預(yù)先漿化后用泵送至霧化器,脫硫劑漿液在霧化器中被霧化成細(xì)滴并進(jìn)入噴霧干燥吸收器的煙氣中,建德破碎機(jī)除塵器邊蒸發(fā)邊和SO2氣體反應(yīng),生成干態(tài)的反應(yīng)產(chǎn)物。一般煙氣進(jìn)入噴霧干燥吸收器的溫度為120℃~160℃,破碎機(jī)除塵器廠家經(jīng)過(guò)脫硫劑的霧化、蒸發(fā)和吸收至60℃~80℃,但應(yīng)控制干燥吸收器出口處的煙溫高于露點(diǎn)10℃以上。隨煙氣進(jìn)入除塵器的飛灰和干態(tài)反應(yīng)產(chǎn)物被分離出來(lái)以后,一部分被再循環(huán)送回制漿系統(tǒng),和脫硫劑漿液混合成固體濃度為30%~50%的漿液,打回塔內(nèi)繼續(xù)吸收SO2氣體。
鍋爐除塵器當(dāng)問(wèn)題出現(xiàn),我們?cè)撊绾谓鉀Q呢?隨著大力提倡環(huán)境保護(hù),鍋爐粉塵的治理也被提上日程,治理鍋爐粉塵應(yīng)該選擇鍋爐除塵器設(shè)備,鍋爐除塵設(shè)備是開(kāi)泰主打的除塵設(shè)備,其除塵效率在99%以上,治理鍋爐除塵,并且取得了非常大的成效。鍋爐除塵器的常見(jiàn)故障:1、壓縮空氣壓力大大低于額定值。建德破碎機(jī)除塵器2、脈沖操控儀沒(méi)有正常工作。3、脈沖閥發(fā)生毛病。4、卸灰閥沒(méi)有正常工作,形成堵料、積灰。毛病掃除辦法:1、進(jìn)步氣壓壓力;破碎機(jī)除塵器廠家2、維修或從頭調(diào)整脈沖操控儀;3、維修或替換脈沖閥;4、立即停機(jī)維修卸灰閥,否則會(huì)形成設(shè)備損壞。
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