鍋爐布袋除塵器的氣體凈化方式為外濾式,含塵氣體由導流管進入各單元過濾室并通過進風閥進入設(shè)置于除塵器灰斗上側(cè)的煙氣導流裝置;內(nèi)蒙古除塵器氣流通過阻流加導流型氣流分布裝置的適當導流和自然流向分布,從下部均勻進入袋室,整個過濾室內(nèi)氣流分布均勻;含塵氣體中的顆粒粉塵在進風道內(nèi)通過自然沉降分離后直接落入灰斗,其余粉塵在煙氣導流裝置的引導下,隨氣流進入中箱體過濾區(qū),吸附在濾袋外表面。除塵器生產(chǎn)廠家鍋爐布袋除塵器過濾后的潔凈氣體透過濾袋經(jīng)上箱、排風管排出。因采用下部進風的方式,濾袋底部與進風口留有相當?shù)母叨龋业臍饬魃仙俣群艿停径沤^了二次揚塵的產(chǎn)生。
1.清灰裝置噴吹采用管式中心噴吹。2.噴吹壓力有低壓噴吹,壓力低于0.4MPA,有高壓噴吹,壓力高于0.4MPA。高壓氣源動能較大,用氣量較少,低壓氣源動能較小,用氣量較多。除塵器生產(chǎn)廠家脈沖噴吹氣源壓力不論高低,都以達到徹底清灰為目的,需要的清灰能量是一樣。3.噴吹清灰機構(gòu)分為無引流噴嘴無文氏管、有引流噴嘴無文氏管和有引流噴嘴有文氏管等組合。4.脈沖噴吹清灰有在線清灰和離線清灰之分。內(nèi)蒙古除塵器通過調(diào)整收塵器參數(shù),可以使在線與離線清灰達到基本相同的清灰效果。
砂石選粉機作為第三代選粉機的代表,已問世近四十年時間;通過長期在實際生產(chǎn)中的應(yīng)用,除塵器生產(chǎn)廠家已暴露出一些分級性能方面的缺陷;尤其是我國水泥標準、膠砂強度檢驗方法與世界接軌后,成品水泥的細度控制比老標準更細,并在通用硅酸鹽水泥標準中引入了成品R45μm篩余控制方法及與之對應(yīng)的篩余指標;以R45μm篩余測試優(yōu)瑞欣選粉機的選粉效率一般只有40%-50%左右,而選粉效率能夠達到60%或以上的卻很少,內(nèi)蒙古除塵器導致一部分水泥成品未能及時分選出來,形成回料參與磨內(nèi)循環(huán),產(chǎn)生"過粉磨"現(xiàn)象將不可避免,系統(tǒng)循環(huán)負荷不斷增大,不易調(diào)控操作,最終造成粉磨系統(tǒng)產(chǎn)能發(fā)揮較差、電耗上升、成本提高。??
在鍋爐正常停爐,袋式除塵器離線1天或更多天數(shù)后恢復在線時,鍋爐除塵器的啟動方法應(yīng)采用下列啟動方法:內(nèi)蒙古除塵器(1)在啟動前24h使灰斗加熱器通電。(2)關(guān)閉自動清灰模式。這時應(yīng)當讓盡可能多的灰留在濾袋上。(3)驅(qū)動所有出口提升閥和人口蝶閥,留在打開的位置。(4)關(guān)閉旁通提升閥。(5)關(guān)閉頭4個分室的出口提升閥。除塵器生產(chǎn)廠家(6)使鍋爐在線(使用正常的鍋爐啟動程序)。(7)當除塵器排氣溫度達到120℃時,開始打開其后的分室,直至所有分室都打開。(8)將除塵器的清灰設(shè)在自動離線清灰模式。
在實際生產(chǎn)操作過程中,研磨壓力、選粉機轉(zhuǎn)速、系統(tǒng)通風量等一般不做調(diào)整,噴水量通常根據(jù)磨機的振動 情況做微調(diào),內(nèi)蒙古除塵器對壓差變化影響也不大。磨機壓差的調(diào)整思路因此操作人員往往根據(jù)壓差的變化來調(diào)整喂料量的大小,保持磨機系統(tǒng)的平衡運轉(zhuǎn)。既然壓差的很大一部分由磨機內(nèi)含塵氣體流動阻力組成,氣體的含塵濃度應(yīng)是壓差的主要反饋參數(shù)。除塵器生產(chǎn)廠家通過對立磨循環(huán)負荷的分析可以知道,如果試想通過改善磨內(nèi)結(jié)構(gòu),減少無效循環(huán),在一定的喂料情況下可以降低壓差數(shù)值;或者說減少了無效內(nèi)部循環(huán)后,若維持與原來操作相同的壓差,就可以取得增加喂料量,即增加產(chǎn)量的效果。
鍋爐除塵器運行中的常見故障:內(nèi)蒙古除塵器1)布袋除塵器出口乏氣粉塵排放量超標(排放口冒黑煙),污染環(huán)境,而且浪費能源,達不到環(huán)保要求,表現(xiàn)為布袋除塵器效率低。2)布袋易失火,嚴重影響機組安全經(jīng)濟運行。除塵器生產(chǎn)廠家3)常因布袋除塵器乏氣流量受限,達不到額定值,導致制粉系統(tǒng)出力下降,制粉電耗增加。4)布袋除塵器箱體低溫腐蝕嚴重,布袋壽命短,檢修維護工作量大,維護費用高。
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