1、陽板高度為10m,通道數(shù)為27個,同距為405mm,陽為側(cè)部振打,陰為頂部振打,通流面積為100m2;2、布袋為垂直布置,布袋規(guī)格為少160x8100數(shù)量為1240條,過濾面積為5370mZ;重慶破碎除塵器3、電場收塵率為80%,布袋區(qū)收塵率為99.44%;4、煙氣流速為1.01m/s,過濾風速為1.25m/min;5、煙塵含量50m/m;6、布袋區(qū)分4個分室,除塵器運行中可實現(xiàn)分室檢修;破碎除塵器價格7、新增預涂灰裝置,避免鍋爐啟爐時油煙污染布袋;8、新增旁路煙道,布袋區(qū)可實現(xiàn)在線檢修。
1.除塵布袋清掃用風風壓維持在 0.5MPa 以上,要求油水分離,氣包要及時放水。經(jīng)常檢查袋除塵器內(nèi)部風路開閉、控制清掃用風等。重慶破碎除塵器2.對廢氣處理系統(tǒng)漏風進行經(jīng)常性檢查,實施全面堵漏,對出磨廢氣系統(tǒng)進行必要的外保溫。3.配備磨內(nèi)噴水的磨機,要保證霧化良好。停磨前提前一刻鐘停水。避免水分蒸發(fā)滯后對濾袋帶來不良影響。破碎除塵器價格4.低溫季節(jié)冷磨開機,盡量避免溫升期物料過大水分入磨;要注意控制加料速度;圈流磨可加大回粉量提升磨內(nèi)風溫。停磨前盡可能適當延長止料時間,及早對高水分含量的混合材止料,停磨后適當延長磨內(nèi)排風時間,同時做好磨體轉(zhuǎn)置。5.做好生產(chǎn)調(diào)度工作,在入磨水分偏大時盡可能連續(xù)運轉(zhuǎn),減少停磨次數(shù)及停磨時間;停磨盡量躲開后半夜及上午等氣溫低的時段,低溫季節(jié)要尤其注意。
破碎機除塵器泄不下灰來有很多可能是是新安裝不久的除塵器且按時泄灰,破碎除塵器價格造成不泄灰的原因可能有卸料電機不工作或是減速機出問題造成卡殼造成運行不暢致使卸料電機無法正常工作,或是問題出在控制柜導致電機無法正常工作,這要觀查是哪個卸料口不出灰了。如果有一段時間沒有卸灰或很長時間沒有卸過灰的造成內(nèi)部灰塵積壓過多造成堵塞,或因內(nèi)部悍接或設計時造成的卸灰不暢,外加積灰造成堵塞,導致無法卸灰。重慶破碎除塵器當處理吸濕性、潮解性粉塵時在電極和成型炭素制品等的制造中,在往熱黏結(jié)劑中混入粉料的工序也產(chǎn)生焦油霧。此時,若以處理粉碎和運輸過程中產(chǎn)生粉塵為主,只混入一部分焦油霧時才可以使用。
(1)齒輪箱發(fā)熱或“冒煙”:發(fā)生原因:齒輪箱缺油,潤滑不良,油質(zhì)不良。超載使用。傳動體本身故障。排除方法:改進潤滑加油或換油。控制負荷或改進傳動設計。按“燒油”、“膠合”、“熱塑變形”等具體分析對癥處理重慶破碎除塵器(2)齒輪箱發(fā)生振動和噪音:發(fā)生原因:牙齒接觸面不良。側(cè)隙有合適,軸向有竄動。錐齒輪精度超差。排除方法:調(diào)整接觸面。調(diào)整側(cè)隙,消除竄動。更換錐齒輪。破碎除塵器價格(3)錐齒輪齒根裂紋或斷折:發(fā)生原因:牙齒接觸面不良。側(cè)隙有合適,軸向有竄動。錐齒輪精度超差。排除方法:調(diào)整接觸面。調(diào)整側(cè)隙,消除竄動。更換錐齒輪。
砂石場除塵器的工作原理:該除塵器含塵氣體從風口進入灰斗后,一部分較粗塵粒和凝聚的塵團,由于慣性作用直接落下,起到預收塵的作用。破碎除塵器價格進入灰斗的氣流折轉(zhuǎn)向上涌入箱體,當通過脈沖褶式濾筒時,粉塵被阻留在濾筒的外表面。凈化后的氣體進入濾筒上部的清潔室匯集到出風管排出。除塵器的清灰由脈沖電磁閥及控制儀完成,合理的清灰保證濾筒的使用壽命。 砂石料廠除塵器工作時,隨著過濾的不斷進行,重慶破碎除塵器濾筒外表的積塵逐漸增多,除塵器的阻力亦逐漸增加。當達到設定值時或達到時間時,清灰控制儀發(fā)出清灰指令,將濾筒表面的粉塵清除下來,并落入灰斗,整個過程為過濾、脈沖清灰、出風。
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